Результаты газодинамического и прочностного совершенствования осевой турбины турбокомпрессора ТК-32
- Авторы: Колмакова Д.А.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
- Выпуск: Том 11, № 3-2 (2012): Специальный выпуск
- Страницы: 242-248
- Раздел: МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
- URL: https://journals.ssau.ru/vestnik/article/view/2180
- DOI: https://doi.org/10.18287/2541-7533-2012-0-3-2(34)-242-248
- ID: 2180
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье приводятся результаты прочностного и газодинамического совершенствования осевой турбины турбокомпрессора ТК-32. Цель работы - обеспечить работоспособность турбины при увеличении частоты вращения на 10% без потери КПД. Анализ напряжённо-деформированного состояния показал, что на пере рабочей лопатки имеется область повышенных напряжений, которые при увеличении частоты вращения превышают допустимые.
Был найден вариант смещения периферийных сечений рабочей лопатки, который позволил уменьшить напряжения на 20%. Газодинамический расчёт показал, что предлагаемый вариант модернизации приводит к росту КПД на 0,4%.
Об авторах
Д. А. Колмакова
Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: kolmakova.daria@gmail.com
Магистрант кафедры теории двигателей летательных аппаратов
РоссияСписок литературы
- Попов, Г.М. Расчётное изучение структуры потока вблизи втулочного сечения в лопаточном венце осевой турбины [Текст] / Г.М. Попов, О.В. Батурин // Вестн. СГАУ, - 2009. – № 3 (19). – Ч.2. – С. 365-368.